邯钢加强水资源管理创建节水型企业 (2005-09-20)
发布时间:2025-01-02 09:00:00
近年来,邯钢落实科学发展观,狠抓水资源管理,节水工作取得了较好成绩。吨钢耗新水由1999年的14.4m3,降低到2004年的6.95m3,降幅达到51.74%。今年1-8月份,在新增130万吨冷轧生产线的情况下,吨钢耗新水又降到6.13m3。 一、依靠科技进步,治理与管理并重,全面落实节水措施 一是转变观念,提高节水意识。加强水法规学习,加大节水工作的宣传力度,提高职工节水意识,树立“大能源”观念,实现从“要我节水”到“我要节水”的观念转变。利用指标分解,成本否决机制,在经济杠杆和舆论监督的约束下,自觉节水。将节水工作由单一部门、单一工序贯穿到企业的各个环节。 二是完善水资源管理制度,强化水资源管理基础工作。近几年,先后制定并完善了《邯钢工业用水管理方法》、《邯钢生活用水管理办法》、《邯钢工业用水定额》、《邯钢排水管理办法》、《邯钢水污染管理办法》和《邯钢供排水设施管理办法》等管理制度,建立健全了水资源管理体制及组织机构,明确各有关单位在水资源管理中的责任,对水资源的利用实行全过程的有效监督管理。成立节水检查组,每月对各二级单位的用水情况进行检查和考评,检查结果与奖金挂钩,有效地遏制了水的 “跑、冒、滴、漏”等浪费现象。 三是在新建工程中推广应用节水新技术。“净化处理、合理利用、减少排污、节约用水”,作为新建工程水处理系统设计的指导思想,使新建项目建设做到节水设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入运行,最大限度地提高水资源的利用率,减少了水资源的浪费。如在CSP水处理系统建设时,积极采用了水的重复利用技术,发展闭路循环系统,实现串级用水,加强污水处理,把污水消化在工艺过程中,循环利用率高达97%;在2000m3高炉煤气洗涤水系统采用了混凝辐流沉淀池,并投加了水质稳定剂,使沉淀后的水悬浮物含量降到了80mg/l以下;在冷轧生产线水处理系统采用了先进的超滤+反渗透+混床工艺,达到了用污水处理厂处理后的中水制取预脱盐水、脱盐水和精脱盐水的目的,可减少河水消耗近900m3/h。 四是进行节水技术改造,加快实施“短平快”节水项目。2004年以来,利用国债资金1.33亿元和自筹资金0.6554亿元,共计1.9854亿元,大力实施软水站高盐水处理、提高污水回用量、完善水计量、冷却水实现循环利用、实现一水多用,串级供水、建设新的污水处理厂、软水系统改造等节水改造项目,使吨钢耗新水由2003年7.82m3/吨钢降到了2005年1?8月的6.13m3/吨钢。 二、按照循环经济理念,积极谋划下步节水案 近期,邯钢成立资源循环利用领导小组,按照7月20日国家正式颁布实施的《钢铁产业发展政策》的要求,树立科学的发展观,按照循环经济理念,借鉴先进企业经验,按照“减量化、再利用、再循环”的原则,采用低消耗、低污染、高利用率和高循环率的循环经济模式,减少排水,提高新水利用系数,实现吨钢耗新水4.75m3,实现污水资源化,使水资源得到充分合理利用。 一是加强水资源统筹管理,优化水资源配置。按照水资源可持续利用原则,牢固树立“量水而行,以水定需”的思想,制定合理的用水定额,切实搞好水资源的开发利用;改变“多龙治水”管理模式,统一水权管理,以系统的观点,在整个公司范围内优化配置水资源;完善用水计量工作,实现水的定量控制,利用水的价格杠杆,杜绝水资源的浪费。 二是进行污水深度处理与利用,实现废水资源化。一是以污水处理厂处理后的中水为水源,采用超滤和反渗透工艺(UF+RO),制备脱盐水;重视污泥的处理、处置与利用,实现固废与水的再利用。 三是加大污染防治力度,加强污染源治理。加强污水综合治理,加快集中式污水处理厂的建设;分散处理,就地利用,实现水的“零”排放。 四是发展和采用无废工艺,无废技术。焦化熄焦采用干法熄焦;高炉煤气湿法除尘净化改用干法除尘。 五是发展循环用水,采用一水多用和串级使用等技术,提高水重复利用率,杜绝直流排放。 六是发展分流排水,分质供水,完善给排水系统。实现清污分流,建立雨水、生产、生活污水分流的排水体制;完善冶金各工序循环水系统,优化运行方式,开辟中水新用户,实现分质供水;将办公楼生活杂用水由井水改为中水;对脱盐水站高盐废水进一步回收利用。
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